PVC 糊树脂 电石 | 烧碱 液氯 盐酸 原盐 | 甲烷氯化物 环氧氯丙烷 环氧丙烷 氯化石蜡 氯乙酸 ADC发泡剂 | 国际资讯
>> 您现在的位置:氯碱网 >> 新闻快报 >> 详情

华塑股份:高质量发展靠降低物耗

更新日期:2018-7-11  来源:中国化工报  编辑:氯碱网   在线收藏
    日前,安徽华塑股份有限公司的运营数据出炉:今年1~5月,该公司盈利1.5亿元,全年目标任务已基本完成。据该公司相关负责人介绍,华塑股份在近几年能够实现高质量发展,得益于公司的精细化管理,让物料循环起来,能耗不断下降。
  降低物耗 扭亏为盈
  2013年,华塑股份建设基本完工,从生产调试过渡到正式运行。但由于一些装置开开停停,产量低位徘徊,经营亏损严重。
  经过调研,该公司找到了影响生产的最大瓶颈——电石破碎能力满足不了下游生产。随后,华塑股份新建了3条破碎线(两开一备),使破碎能力由原来的30吨/小时提高到120吨/小时以上。该公司采取电石气体输送工艺,将5毫米以下电石粉料采用氮气气力输送,利用密闭循环方式,将电石物料送至电石料仓,输送氮气经过除尘后返回压缩机入口,实现循环利用。
  去年,通过乙炔硫酸清净系统改造,该公司硫酸消耗由之前的每吨氯乙烯80千克降为25千克。按年产40万吨氯乙烯计算,年节约硫酸约2.2万吨,硫酸单价按300元/吨计算,每年节约660万元。今年,华塑股份荣获安徽省“十二五”节能先进单位称号。
  细算小账 收获大增
  1千瓦时电耗煤多少克、1吨PVC耗电石多少吨、电石废渣如何制石膏、富余蒸汽怎么利用、氢气如何回收……华塑股份精打细算,细抠消耗指标,主动对标国内先进行业,用创新点亮了增效这盏明灯。
  去年以来,该公司把目光聚焦到主产品PVC单耗上,增加2台发生器,控制乙炔水比,抓住包装线跑冒滴漏等问题,吨PVC电石单耗由1.41吨降到1.38吨,每年按照42万吨PVC计算,可节省近3000万元。正是跨过吨PVC电石单耗1.38吨这一小步,成就了公司发展的一大步。
  同时,该公司还紧盯电石的单耗指标。电石厂每年生产电石56万吨,消耗炭材40万吨。通过不懈努力,生产1吨电石消耗炭材由原来0.77吨降至0.65吨,年节省炭材5.3万吨;生产1吨电石消耗石灰由1.05吨降至0.94吨,年节省石灰5万吨。这让电石厂由耗能大户,变成节省大户。
  循环利用 吃干榨尽
  电石厂往往会产生焦粉、石灰粉两种废渣,进入电石炉影响炉况,卖掉差价又大,怎么办?该公司借鉴山西煤粉成球的成熟技术,嫁接焦粉和石灰粉成球,经过反复探索,“两球”试验一举成功,既解决了废渣的问题,每年还可节约近3000万元。“两球”的成功运用,成为电石行业的首创,一些电石厂家纷纷来“取经”。
  华塑股份还加强对“三废”的治理,大力推进废物资源化利用。其中,乙炔单元水资源循环使用率达到90%以上;制氮机由原来的9台运行,减少到现在的7台运行,每年节省80多万元。
  据了解,从大胆采取乙炔气体输送,到废硫酸的处理、电石渣制脱硫石膏、电石废渣制水泥等,华塑股份共有27种废渣,其中24种得到循环利用
新闻头条