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齐鲁石化“三点”成面筑牢创效高地

更新日期:2020-7-16  来源:中国石化新闻网  编辑:氯碱网   在线收藏
    截至7月10日,齐鲁石化氯碱厂累计出厂聚氯乙烯落地料200多吨,光这一项创效7万多元,这是“百日攻坚创效”行动中看得见、摸得着的实惠,成为公司新的效益增长点。
    齐鲁石化氯碱厂“百日攻坚创效”行动期间,全员动手,围绕10项重点工作、31条细化措施,层层落实,锁紧平稳生产、优化生产、节能降本等三大创效点,累计创效2541.6万元,超进度目标790.7万元,完成创效目标的145%,持续创效能力凸显,为提振公司效益注入强动力。
     平稳生产无非计划停车
    公司全面开展“百日攻坚创效”行动之初,氯碱厂面对严峻的效益形势,明确指出,要想完成“百日攻坚创效”行动确定的创效1717万元的目标,平稳生产是关键,也是优化生产,节能降本的基础,否则完成创效目标无从谈起。
    氯碱厂从加强工艺管理做起,强化“三大纪律”管理,开展“三标班组劳动竞赛”“减少三小劳动竞赛”“画流程图技术比武”等各项活动,员工紧盯异常指标不放松,每周进行工艺指标分析讲评,装置工艺指标平稳率近似直线,“小波动、小偏差、小异常”明显减少,平稳率不断攀升,在5月份公司工艺指标提升劳动竞赛中,5套装置获公司嘉奖。
    要想实现平稳生产无非计划停车,必须在设备管理上下功夫。他们严抓装置的运行管理,严控生产动态,高标准组织设备检维修作业,按照操作标准完成了氯乙烯装置裂解炉清焦、120单元反应器检查、氯化氢塔煮塔检修,确保装置在4年运行末期处于最佳状态。
    其中氯乙烯装置260单元运行周期达到89天,运行周期创历史最长纪录,为平稳增效增加了砝码。
    “‘百日攻坚创效’期间未发生非计划停工,实现了平稳生产,成为完成创效目标的基石。”公司化工工艺高级专家李兆华说。
      优化生产产品增产增效
    优化生产的目的就是做大化工产品总量,就是要实现确定的“百日攻坚创效”行动期间,增产效益好的聚氯乙烯树脂8万吨的目标。
    2号聚氯乙烯装置复工后,产品质量不稳定,产量偏低。为提升产品优等品率,提升产量,他们成立攻关小组,每天攻关小组人员对发现的问题进行逐项讨论,制定解决的措施,装置保持高负荷生产,全力做大产品总量创效,同时,2号聚氯乙烯产品优等品率逐月攀升,4月优等品率96.7%,5月优等品率96.8%,6月优级品率97.6%,连续三个月保持较高水平。
    近几年,氯碱厂烧碱车间产生的烧碱副产品稀硫酸一直作为危废,每年委托有环保资质的企业处理,且每吨环保处置费高达458元。
    自开展“百日攻坚创效”行动以来,氯碱厂不等不靠,主动进行市场调研,稀硫酸可以作为副产品进行销售,满足下游企业的需求。他们积极与公司相关部室和销售储运部沟通对接,成功完成了烧碱副产品稀硫酸从危废到装置副产品的变更,实现了外销。
    氯碱厂生产技术科副科长石龙介绍,按每月产氯碱工业回收硫酸320吨计算,每吨环保处置费458元,光节约环保处置费,月创效14多万元。
      节能增效降低生产成本
    面对严峻的效益压力,氯碱厂号召全员行动起来,参与到“百日攻坚创效”中来,树立全员“过紧日子”思想,减少效益流失就是创效的意识。
    4月初,从事生产计划统计多年的张先广在统计产量报表时,发现2号离子膜装置氢碱比有下降趋势,一季度与往年比下降了万分之四,细微的数据改变并没有逃过他的眼睛。
    细心的他又将4月初的数据和一季度数据仔细比对,发现氢碱比在一季度数据基础上又有了下降,不升反降说明是氢气消耗大了。
    他们对氢压机反复检查,终于在氢压机间发现一换热器内漏,高压氢气窜入到低压循环水中,造成氢气损耗。
    他们迅速对换热器进行堵漏消漏,气密合格后投入备用。为彻底消除额外氢气损耗,该厂又举一反三,联系计量中心对外供氢气流量表进行校表,对所有外供氢气管线进行全面排查,即使是已停供的管线、流量计旁路等也绝不放过,都一一做了排查,确保氢气损耗降到最低。
    “每月氢气减少损失约20吨,按照供炼厂氢气价格计算增效约24万元。”李兆华说。
    “百日攻坚创效”行动期间,氯碱厂综合能耗下降显著,累计折合节能1682吨标油。
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