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金牛钾碱力促节能减排 驶入“低碳环保”快车道

更新日期:2010-11-24  编辑:氯碱网   在线收藏
    冀中能源邢矿集团金牛钾碱分公司在企业快速发展过程中,始终把节能减排工作放在突出的战略位置。通过设施完善、技术创新和工艺改造,公司废水循环利用率已经达到96.9%,远远高于化工行业规定的重复利用率必须达到85%的要求,工业固体废弃物处置率达到100%、工业废气也100%达标排放。如今走出了一条低碳、可持续发展的新型绿色工业化之路。
    作为一家2003年开始试车生产的氯碱企业,金牛钾碱从筹建之初就非常注重节能减排和环保工作。在设备选型和工艺优化上下功夫,大量采用国内外最先进的设备,使电力消耗降到最低。如,氯氢工序用透平机取代纳氏泵作为氯(氢)气压缩设备,每年可节电235.2万千瓦时;电解工序选用英国进口自然循环型电解槽,与国产强制循环型电解槽相比,年节电210万千瓦时;采用数控整流设备后,每年比采用模拟控制整流设备节电2.52万千瓦时。上述设备运行后,仅节电一项每年为企业带来的效益就达260万元。 
    金牛钾碱通过加强对碱回收系统的改造,明显提高了碱的回收效率。该公司在片碱生产过程中,在开车、停车时,以及生产过程中带料换刀时,都会产生非正常碱液,通过对碱回收系统进行改造,可将这部分碱液直接进行回收,加工后根据不同的品质以不同价格出售,既直接提高了成品出碱率,又降低了环境治理成本,此项技改每年综合效益达到200万元。
    与此同时,金牛钾碱2007年投资500多万元建成废水终端处理系统,对末端达标废水有效综合利用。该系统采用膜分离集成新工艺,污水经处理后产生的淡水可作为生产用水重复使用,另一部分浓缩盐水回生产系统作为化盐用水,公司废水循环利用率已经达到96.9%,远远高于化工行业规定的重复利用率必须达到85%的要求,实现了产品高品质、污水零排放。公司耗水已远远低于《河北省用水定额》中取水量为28吨的标准,提前达到并超过了《化工行业2010年节水目标与规划》中规定的到2010年取水量及水重复利用率标准。
    在能耗方面,新建氯碱企业生产每吨氢氧化钾要求为530千克标准煤,而金牛钾碱经过技术创新目前只需490千克标准煤;由于实现了污水零排放,同比生产污水的COD减排量为3.6吨。工业固体废弃物处置率达到100%、工业废气也100%达标排放。投产以来,金牛钾碱已有效改善以往企业高风险、高污染、高能耗的三高现象,一家安全、清洁、高效的绿色现代化企业正在快速成长。(冀中能源邢矿集团金牛钾碱公司 张志江)
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