杭州电化整体搬迁顺利竣工 氯醚树脂装置顺利投产
更新日期:2011-3-4 编辑:氯碱网 |
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昨日,萧山临江工业园区内锣鼓喧天、彩旗飞扬,有着75年历史的杭州电化集团有限公司在此举行了搬迁竣工仪式。
杭州电化集团创建于1936年,是我国最早从事氯碱化工的生产企业之一。2010年,杭电化根据杭州市政府统一规划,从萧山浦沿整体搬迁至萧山临江工业园区。整体搬迁后的杭电化建筑面积达到11.6万平方米,公司的年生产能力达到20万吨离子膜烧碱、10万吨PVC、10万吨液氯、10万吨次钠、10万吨双氧水等。
不仅如此,杭电化利用整体搬迁机遇,实施产业升级战略。公司制订的“十二五”发展规划,明确提出“低碳氯碱、绿色精细、两轮驱动、差异发展”的战略思路,以低碳氯碱为平台,重点发展含氯高分子新型材料系列和电子化学品系列产品。
目前,公司建有省级技术中心和省级重点中试基地,注重技术自主创新,高新产品产值率超过50%,不仅如此,公司还拥有当今世界上最先进技术的日本氯工程离子膜电解装置、德国西门子氯气压缩机等,运用行业领先的电子化学品、双氧水、空分等生产技术,实现万元产值综合能耗下降40%。
3月1日,记者从杭州电化集团有限公司了解到,该公司自行设计、自主开发的年产3000吨MP45氯醚树酯扩产装置已经顺利投产并保持稳定运行。
据了解,氯醚树脂作为替代氯化橡胶的重防腐涂料的基料,具有价格和环保双重优势,市场前景广阔。新厂装置在老厂旧装置的基础上,进行了诸多方面的改进和完善,工艺更加成熟,运行更加稳定。
旧装置采用三足式卸料1250型离心机,不仅能耗大,而且费时费工,离心母液放量大,给污水处理造成了一定困难。新厂选用带式真空过滤机,不仅满足了生产要求,而且达到节能减排的目标。新装置对干燥工段的烘干设备进行了改革,改变了不能连续烘干和出料的难题,使产品质量和烘干效果明显提高;在聚合工段增加了单体回收装置,提高了单体利用率,减少了对环境的污染;对离心母液通过回收池沉淀进行回收,提高了产品的收率。通过以上技改,该新产品的产量、质量、能耗水平、三废排放等指标,均得到明显的改善。