齐鲁石化探索优化污泥减量和处置的降本增效措施
更新日期:2011-5-16 编辑:氯碱网 |
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乙烯污水处理场上游化工种类繁多、来水成份复杂,处理过程产生大量污泥,齐鲁石化2011年前每年平均产泥约2.5万吨。为从污泥中拿到效益,该公司积极开拓思路,从上、中、下三个主要环节探索优化污泥减量和处置的降本增效措施。自2010年10月起,在齐鲁石化安全环保部和氯碱厂的共同努力下,氯碱厂生产过程产生的废碱液(主要成份为含8%的碳酸钠)实现了对外综合利用,每天进入乙烯污水处理场的废碱液减少约50吨,大大降低了因碳酸钙沉淀形成的无机泥量。乙烯污水处理场完成达标升级改造后,在提升深度处理达标的基础上,通过高低盐废水分质处理兼顾了污泥削减工艺,在降低无机泥产量的同时,利用A/O工艺又大幅度降低了有机泥的产量。通过以上两项措施,2011年1-4月份共产泥3400吨,与往年相比平均减少污泥5000吨,降幅60%,仅此一项可节约综合利用成本94万元,同时大幅降低了污泥脱水成本。
截至到5月5日,通过开辟污泥削减和综合利用的新途径,每年可削减污泥约1.4万吨,在不计入减少污泥脱水成本的前提下,可节约处置成本263万元;年内通过热电厂电煤掺烧污泥按7000吨计算,可节约成本约100万元。上述两项优化年内可降本增效约360余万元。 (齐鲁石化 王德海 齐海峰)