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南化碱厂优化生产管理 六月实现降本增效十余万元

更新日期:2012-7-23  来源:中国石化新闻网  编辑:氯碱网   在线收藏
    今年以来,南化碱厂围绕优化管理这一主线,从原料源头到工况调整,从分质供料到计量精准,从人员管理到考核激励等寻找石耗压降空间,并以“联合优化攻关”的形式,将石灰、储运、重碱、电气、计仪和供应处等六个相关单位进行“利益捆绑”,科学规范损耗管理。六月份,该厂石耗较目标值每吨碱下降18公斤,降本增效十多万元。
    作为牵头单位,石灰车间专门成立了石耗攻关小组,组织相关技术员、工段长等骨干每天对石耗数据完成情况进行动态分析,加强工艺指标灰乳浓度的考核,月底根据四个班石耗完成情况进行排名,综合奖考核兑现。同时,根据生产负荷,及时、合理的调整开、停石灰窑台数。重碱车间严格控制废液过剩灰指标,并将灰乳当量纳入班组绩效考核。同时加强蒸馏塔计划轮换,确保扫塔质量,稳定低压汽压力。储运车间与石灰车间积极联系协调,根据不同焦炭内在质量及外在质量不同情况尽可能做到分质堆放、分质供料,便于石灰车间调节焦比,减少石灰窑工况波动。电气车间精心做好石加料器抱闸电机的维护工作,确保称量准确。计仪车间则对石称、焦称加强监护,发现异常,及时校对,确保称量准确。供应处加强进厂石灰石原料质量的把关,严格按照原料的指标参数进行采购。同时合理控制石灰石库存,避免因石灰石库存过低,造成石灰窑长时间使用堆场底部石灰石夹带泥沙较多,造成重振筛筛分不充分,影响石耗。
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