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银光集团TDI班组借助合理化建议途径 降低生产成本

更新日期:2012-8-6  来源:每日甘肃网  编辑:氯碱网   在线收藏
    银光化学工业集团有限公司年产10万吨TDI生产线TDI分离班组紧紧围绕“三化”管理工作,借助看板管理和合理化建议等途径,集纳员工智慧,不断加强班组各项基础管理工作,着力提高生产能力,降低生产成本。
    TDI分离班组制作完善安全生产管理看板和精益生产看板,运用图片、图表等形式将当班原材料、动力能源消耗量直观反映在看板管理上,以生产数据日更新的实现,准确反映当日生产状态和各勤的工艺指标完成情况,便于员工折算当天生产成本,发现存在的差异和问题,及时改善。该班组还通过鱼刺图,柱状图等图表对设备的综合效率和故障率等方面进行统计,对各类设备做到及时预检预修,提升设备运行率。
    他们引导各勤员工立足本职,开展技术攻关,发现并改进自己在生产中遇到的问题。TDI分离班组某温水槽的主要用于化解中间体,蒸汽加入水中进行升温时,蒸汽加入量与蒸汽温度难以控制,形成的冷凝液较多,按正常生产计算每24小时须排入下水系统中的冷凝液水约为1.5吨,冷凝液消耗量较大。且系统在冷冻化晶过程中需加入乙二醇水溶液,循环过程中乙二醇水溶液随冷凝液排出,造成冷凝液和乙二醇水溶液的浪费。针对这一状况,该班组员工在集思广益的基础上,提出了“在某温水槽中加装蒸汽盘管”的合理化建议,在温水槽底部安装盘管用于蒸汽循环,入口处加装一台气动调节阀,利用手动控制器在远端对蒸汽加入量进行手动控制,在有效保证蒸汽温度稳的同时,达到了回收利用冷凝液的目的,并有效降低了系统中乙二醇消耗量,每月节约近6000元。
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