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陕西北元开展生产设备工艺改造 提升系统运行水平

更新日期:2012-11-21  来源:陕西北元  编辑:氯碱网   在线收藏
    目前,陕西北元化工一分公司在生产运行日渐严峻的情况下,不断克服着设备老化、人员操作不当、工艺落伍的各种困难,出点子,想办法,依照生产性难题“对症下药”,使生产运行水平得以不断提升。
    攻坚克难 解决历史遗留问题
    随着隔膜蒸发工序蒸发器使用寿命的缩短,离心机、强制泵等泵类设备的频频故障使蒸发蒸碱速率急剧下降,淡碱存量始终保持高位运行,只有在降电流或系统停车之际才能对生产压力有所缓减。从今年8月份检修过后,蒸发所有员工经常聚集在分厂会议室、或是生产现场对生产情况进行分析和讨论,大家一直努力寻找着制约蒸碱效率的突破口。经过半个多月的专题研究,蒸发人员改变了效体的清洗方式,提高了淡碱预热温度,同时还请教离心机厂家技术人员解决了离心机不推料的情况,并且调整了运行期间清理沉降罐、接收罐的数量和时机。化工一分公司也依据工艺要求,降低了精盐水浓度约10g/L,有效降低了淡碱含盐量。现在蒸发运行一周约为一个运行周期,这样不仅解决了整条生产线的制约因素,而且延长了设备检修周期,同时也提高了设备的运行周期,形成了一个闭环推进的运行模式。
    前段时间,化工一分公司计划临时停车检修,在开车提升电流的过程中,氢压机入口阻力明显增加,同时由于电解Ⅰ、Ⅱ期氢气总管调节阀开度的限制,致使空气进入氢气系统,造成氢气纯度瞬间不合格(运行以来,氢气纯度不合格的现象偶有发生,但不会低于96%,恢复较快,但未能真正找出原因所在)。随后,化工一分公司积极组织相关人员查找原因,功夫不负有心人,最终经过氯碱分厂副厂长宋军利仔细研究,观察操作前后阀门的状态,发现氢气是从放空处抵破水封进入系统的。后来他带领操作人员逐渐打开总管阀,同时打开氢气回流阀调节氢气吸力稳定,使得氢压机入口压力得以升高,系统得到稳定运行。由此可见,总管阀是控制流体通过量的工具,对吸力的调节起到附属的作用,而回流阀才是调节吸力的主要工具,这一发现也解开了多年来氢气纯度偶尔出现不合格的谜团。
    工艺改造 消除系统安全隐患
    化工一分公司氢气系统自运行以来,由于氢气安全水封在总管调节之后的设计缺陷,在发生突发情况氢气处于大正压时,不能有效保护电槽隔膜。因此,在停车检修期间,化工一分公司各级管理人员与生产技术部相关人员共同探讨,最终决定在电解Ⅰ、Ⅱ期A、D排电槽氢气排管尾端各增设一台氢气安全水封,设计泄压压力为1500pa,经过一段时间的运行分析,完全达到了预期效果。这样不仅延长隔膜的使用寿命,而且彻底消除了氯内含氢过高的生产安全隐患。
    设备包机 提高设备运行周期
    化工一分公司从生产运行开始至今,大部分设备已到使用年限,特别是转动设备机封、油封的泄漏情况极为严重和频繁,加之人员操作的疏忽,给设备运行、维护保养都带来很大不便。鉴于此,化工一分公司副经理刘建平提出制定转动设备包机制度,分别设立维护保养、操作责任人和检修责任人,从设备卫生、压力、温度、流量、泄露情况、给油状况、异音、振动、龟裂(折损)、磨损、冷却水、防护罩等方面,再到仪表引线、阀门、地脚螺栓分别做了详细说明,并制定了详细的考核细则,明确责任划分,在员工中形成竞争意识,有效提高了设备运行周期,为生产稳定运行保驾护航。
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