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齐鲁石化氯碱厂挖潜增效 节水、节电、节气显成效

更新日期:2008-12-26  编辑:氯碱网   在线收藏
    
    在金融风暴席卷石油石化行业的严峻形势下,齐鲁石化氯碱厂把挖潜增效工作引向深入,该厂各基层单位争相“攀比”挖潜成果。
    面对严峻形势,氯碱厂按照公司要求降低负荷运转,但该厂不等不靠,在保证安全稳定生产的同时,把重点放在精细化管理、挖潜节能上来,让干毛巾再次挤出水来,最大限度地把能耗和成本降下来。氯碱厂各基层单位纷纷想办法、定措施,同时征集广大职工的“金点子”,先后制定实施了适合本车间挖潜节能的方案。
    节水方面各有妙招。一是注重小技改,环氧车间改用国产新型屏蔽泵,不仅价格低,而且不需循环水和返洗液,运行电流也低,不但节约了冷却水和交流电,每年还可节约氯丙烯返洗液120吨;二是努力寻找“替代品”,烧碱车间不断提高蒸发冷凝液质量,依次代替高纯水直接进入1#装置电槽和作为2#装置盐水稀释,预计每小时节约高纯水达六吨;三是“变废为宝”,电化车间机泵冷却水、密封水,伴热蒸汽冷凝水等防冻防凝用水均可实现全部回收利用,地沟废水也能再“消化”。
    节电方面各有绝技。电化车间从根治盐水单元入手,杜绝澄清桶返浑现象,保证上槽盐水质量,同时加大对上槽盐水流量调节和电槽卫生的考核力度。通过共同努力,隔膜电解实现了非计划停车为零的佳绩,节电量远远超出计划要求。低负荷运转后电化车间抓紧时机加强对电槽的治理和维护,争取以最低的负荷创造最大的效益,11月份严格控制隔膜直流电耗为2449kwh/t;聚氯乙烯车间面对严峻的市场状况,层层传递压力,细致分解任务,强化降耗指标,制订出11项节能降耗具体措施。维持正常生产情况下,将一台聚合釜夹套热水泵和一台热水输送泵停用,一年可节电196万度,降低成本98万元。该车间还积极开展技术攻关,计划对2#装置离心机高压软启动技术改造和风机变频控制技术改造,这一项目实施后一年可节约用电139万度,降低费用69万元。
    节汽方面各有诀窍。氯乙烯车间降低生产负荷后通过开展“卡边操作”,科学降低精馏塔回流比,减少蒸汽用量,每天可节约蒸汽约96吨,降低生产成本1.2万元;烧碱和聚氯乙烯车间纷纷增加透平蒸汽用量,烧碱车间室内暖气废热利用改造现已投用,聚氯乙烯车间精馏和干燥系统也改用废热蒸汽,可增加效益320万元;同时环氧车间将原来的蒸汽供暖改为系统蒸汽冷凝液供暖,不仅节约了蒸汽也降低了冷却器的循环水用量。
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