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南京化学氯碱装置大修结束 打造绿色样板工程

更新日期:2013-9-6  来源:中国石化新闻网  编辑:氯碱网   在线收藏
     “没有一滴清洗水外排,没有一两废渣外溢,没有刺鼻气味,堪称绿色样板工程。”和氯碱装置打了近30年交道,南京化学工业有限公司检修改制单位相关负责人吴旭明,提起刚刚结束的为期1个月的氯碱三大装置大修赞不绝口。
  物料衡算:清洗水不出装置
  走进该公司硝基氯苯装置结晶工序,数十台结晶器整齐排列道路两旁、蔚为壮观。作为国内最大的有机类精细化工装置之一,罐子多、清洗难是检修交出的重点难点。
  8月1日,前端的烧碱装置电解槽已经拆解完毕,后端的10万吨/年硝基氯苯装置仍在运行。装置负责人介绍:“我们进行了物料衡算,烧碱停车后还需要运行4天,才能把系统内的物料全部消耗完,据此制定了停车方案,确保系统内余料吃干榨尽,减少清洗过程的环保压力。”氯化苯、硝基氯苯两套装置物料全部回收,总量均不足3吨,达到了前所未有的水平。
  “减少清洗水用量、实现物料全回收,是制定清洗方案的原则。”氯碱部副主任陈越介绍,各装置清洗方案就做了两个月,直到停车前仍在完善。过去氯化苯、硝基氯苯装置储罐清洗,都是将罐子里灌满水进行搅拌清洗,反复洗三遍,一台80立方米的罐子耗水240吨。运行部经过反复调研,决定请专业队伍进行高压射流清洗,不仅减少了90%的清洗水,并且大大提高了清洗效率。
  “有些反应器的内衬材质脆弱,不能采用高压射流清洗,我们就将清洗水经过一级装置处理后循环使用。”他说,烧碱装置的一次盐水系统则是将清洗水收集在两个大罐内,依次循环套用,最后回收进入系统化盐。“三大装置清洗用水总量比过去节省了70%以上。”这些清洗水全部经过一级装置处理后送综合污水处理厂。 
    党员带头:废渣全收集全处理
  这是一个震撼人心的画面:烧碱装置一次盐水岗位,站立着一群浑身脏得酷似泥猴的人。仔细辨认,他们都是装置的党员和职工。8月14日午后,骄阳似火,室温近40摄氏度。一次盐水工段员工和外用工一道清除盐泥,发现公司领导前来慰问,他们从近60摄氏度的罐内爬出来,一位通讯员用相机记录了这个场景。
  “盐泥虽无毒,也要零排放。”烧碱装置负责人王达荣介绍,该公司氯碱三大装置投产整6年首次大修,创下了行业最长运行纪录,罐底沉积的盐泥有的已坚如磐石。过去请外用工清除盐泥,或多或少有外溢。这次大修,年近五旬的党员工长许继根、班长郝明伦和张勇主动请缨,各带一组员工以我为主开展盐泥清除工作。这是南京少有的酷热夏季,作业期间更是遇到连续一周的40摄氏度高温天气,作业队20分钟轮换一次,完成了22个罐子清理的艰巨任务。清除的盐泥通过地沟进入盐泥池,再经过压滤设备挤干水分,总量达1500立方米,全部妥善处置。
  8月19日,南京盼来了一场阵雨,天气异常闷热。氯化苯、硝基氯苯罐区的员工们在清理废渣。他们介绍,过去都是先出渣、后清洗,这次也进行了优化,先漂洗渣子,将含物料的废水收集静置,分层分步回收,杜绝了渣子堆放遇雨水冲淌带走物料。
  “我们为检修工预备的接料盆都没派上用场。”吴旭明说,这是他几十年来遇到的最干净的检修,所有的机泵、阀门、法兰连接处拆开,都没见物料流出。“仅在一些弯头和死角处见到少许物料,并且事先都有准确的判断。这也提高了检修工作的安全性。”
   环境至上:环保装置全程开车
  从烧碱装置出口到氯压机前端,百余米的管道系统有上百个密封点,主任技师张敏爬上爬下忙活了整整2天时间。“要防止氯气泄漏,开车前的查漏很关键,这是低压部分,难度最大,我必须亲自动手。”他说,这就像出报纸前校对一样,消漏后还得全部再查一遍,确保万无一失。8月28日晚烧碱装置电解槽合闸,开车一次成功。
  “我们对尾氯处理系统也进行了完善。”陈越说,尾氯处理系统增加了二级吸收塔循环槽,进一步提升了保障能力,并先于主装置开车。“这可是全行业最可靠的安全环保系统了。”
  氯化苯废水蒸馏塔、硝基氯苯废水汽提塔是两套非常关键的环保处理装置,它们直到8月21日仍在工作。“原来的废水蒸馏塔是碳钢材质的,处理效果不够好,我们改用了石墨材质塔。”7月27日,新塔入场,他们立即组织了安装,技术人员跟班进行连续运行的条件摸索,使环保处理装置在主装置停车前达到最佳运行状态。“我们按照检修顺序安排清洗计划,严控清洗水量,进行有序处理,实现了清洗水处理百分百。”
  “整个大修期间,我们接收的装置来水全部达标,这可是第一次。”该公司综合污水处理厂负责人表示。
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