降本增效 方大化工2月可比成本环比下降441万元
更新日期:2014-3-21 来源:中国氯碱网 作者:毕蕾 |
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方大化工以经济责任制改革为动力 以践行“大营销”理念为抓手,在产品产量不断创新高的同时,成本不断下降,二月份实现可比产品总成本同1月份相比下降441万元。
方大化工在严峻的形势面前,深入开展“党的群众路线教育实践活动”,以“党员创优工程”为契机,把握聚醚产品市场回暖的时机,眼睛向内,开拓思路,以降成本为“突破口”,在节能降耗上做文章。
对照薄弱环节和降本重点,氯碱厂紧贴自身实际,在强化基础管理的前提下,加强员工的安全意识,对重要机组开停车、切换,建立操作票制度,从根本上杜绝习惯性违章操作;加大电槽的维护保养力度,提高装槽质量,延长电槽的使用寿命,对电槽绝缘质进行清查,做好绝缘工作,有效地降低了电耗;积极做好重点设备的检修,2月份完成检修项目1168项,其中安全整改项目9项、修旧利废项目16项,仅备件费用就节省6万余元。此外,因为产量升高,总成本比上月相对下降204万元。
聚醚厂针对主要定额消耗指标进行细化分析,与生产过程控制指标相对应,找出主要影响成本因素,以及反映生产过程中存在的问题,不断加强对各车间工艺控制的检查与考核,千方百计的做好石灰乳及电石泥浓度控制,使两套环氧丙烷装置生产平稳,定额大幅下降;加强去离子水及蒸汽等现场能源使用的监管力度,防冻水管及蒸汽管线的排量按气温及时进行调整,达到降本增效的目的,同时继续开展修旧立废工作,2月份修复使用电机轴、轴套等价值约1.2万元。
热电厂严格执行设备巡检点检工作,专业工程师对数据进行分析,为设备的计划检修及检修时间的安排调整提供依据。科学配比入炉燃煤,严格按照工艺参数和锅炉运行状态,调整最佳运行方式,实现了蒸汽成本和消耗总额大幅下降;完成站内1#变油箱加高及站内高低压倒闸操作和变压器配电柜清扫;成功改造螺杆空压机自启动,保证仪表风系统压力的稳定;自营更换分子筛,同时利用人员及机具优势承担了转动设备的加油工作,降低外委费用。
树脂厂合理调整转化器流量的分布,对水碱洗的各项控制指标进行了革新性调整;对低沸点塔的所有控制参数进行全面修正,既保证了工艺指标的最佳和塔的正常运行,也延长了压缩机等设备的使用周期;认真做好核算工作,在材料、备件管理方面,严格控制费用发生。