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大化集团大连化工降耗增效 上半年经营势头良好

更新日期:2014-7-28  来源:大连国资委  编辑:氯碱网   在线收藏

    上半年,大化集团股份公司在外界条件有所波动的情况下,全体员工统一思想、凝心聚力,发扬永不言败的精神,累计生产纯碱29.51万吨,比去年同期增产近8万吨;生产氯化铵29.67万吨,超半年作业计划721吨。同时,消耗总价值节约近2065万元,提前完成全年计划消耗指标。

      年初伊始,大化集团股份公司根据全年完成双吨产品各56万吨的作业计划,制定详细实施方案,将产量按12个月细化分解到每个班组,同时进一步量化考核标准,在“一条龙”竞赛基础上,新增设盐析结晶器温度、母Ⅱ固定氨两项考核指标,并将影响班产作业计划完成因素,根据责任轻重落实到人,做到奖罚分明,有效调动了全体职工生产积极性。

    为确保高负荷生产,股份公司进一步优化Ⅱ过程主要工艺指标和工艺条件,降低生产过程中产生的带料频次及幅度,严格控制碳化取出液的固定氨浓度;在此基础上,加强交接班管理,严禁在交接班过程中减量运行,减小系统波动,使生产负荷处于平稳状态。他们还加大设备管理力度,定期维护保养在运设备,按时轮换备用设备;操作人员精心操作分离机、碳化塔、冰机等关键设备,对盐析结晶器等重点设备做到勤检查、勤维护,发现问题及时处理,做到事故抢修不过夜。1至5月份,双吨产品连续5个月超产。

    上半年,股份公司因外界原因停车9次。为减少损失,他们利用停车以及开车初期产量较低阶段,清洗流化床、煅烧炉冷却塔,清扫碳化塔冷却箱、透平中冷器、母换管线等,同时对带滤机压辊、滤布等进行更换和维修,并用最短时间将生产负荷逐渐提至高限。

    为完成全年节约2000万元计划消耗指标,该公司针对冬季原盐库存量少的实际,合理匹配洗盐机数量,控制球磨机开停时间,保证洗盐质量及洗盐粒度,满足Ⅱ过程生产用盐;严格控制立洗桶溢流液固液比,并将二次盐水作为系统补充水进行循环利用,降低盐耗。股份公司还合理控制在制品存量,减少液氨消耗;停车期间,他们利用地下槽回收系统母液,尽量减少母液损失,有效降低了生产消耗。

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