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浙江巨化集团打造节能型企业 走可持续发展道路

更新日期:2014-8-14  来源:中国企业报  编辑:氯碱网   在线收藏

    在巨化集团董事长叶志翔看来,近年不仅体现在统计数据的高增长上,更重要的是,这种质的变化促进了企业的健康成长,逐步走上了资源节约型的良性发展道路

  正在全国企业界为节能降耗绞尽脑汁的时候,记者从巨化集团有限公司了解到,“十一五”开局之年巨化集团有限公司实现全部业务收入70.7亿元,同比增长17.46%,而万元产值综合能耗、工业增加值能耗和万元产值电耗三项重要指标,同比分别下降9.98%、12.1%和8.3%,特别是化工生产用水取水总量同比下降了15.3%。

  知难而上再挖潜

  据巨化集团副总经理王峰涛介绍,早在“十五”前,面对基础化工资源消耗量大、能耗高、能源资源的产值贡献率低的特性和压力,巨化集团在优化产业结构、积极转变增长方式的同时,千方百计挖掘发展潜力,使企业绝大部分产品的能耗指标均列全国同行的前列。如烧碱和合成氨综合能耗、电石的电耗处于国内氯碱、中氮、电石行业的前三位。

  “十五”末与“九五”末相比,巨化集团总产值从20.1亿元上升到42.8亿元,而万元产值电耗、万元产值水耗和万元产值综合能耗,同比分别下降39.2%、73.3%和36.8%,2005年比2000年节能牗产值牘折标煤85.2万吨。对此,王峰涛用8个字来概括:一进三退,成效凸显。

  2006年,巨化集团被列入全国首批千家节能行动企业,并与浙江省政府签订了节能目标责任书,到2010年底,巨化集团要实现节能25万吨标准煤和衢州市政府提出的单位工业增加值能耗年均下降6.8%的节能目标。

  叶志翔说,自去年以来,公司知难而上再挖潜,在新一轮节能降耗行动中,工业增加值能耗大幅下降,主要产品降耗节约价值达8942万元,这是非常不容易的。

  大力发展循环经济

  在合成氨厂生产调度室,生产科科长唐峰岭介绍说,该厂老装置在原始设计中几乎没有循环用水装置,全部采用一次性直流水,水资源浪费现象十分突出。为改变这一现状,该厂投资建设了合成循环水、甲醇循环水、尿素空分界区循环水等大型循环水装置,产能由年产18万吨总氨提升至23.5万吨,水耗从上亿吨降低到目前的2677万吨,“一升一降”对比鲜明。以目前每吨0.6元的水价计算,仅此一项,每年可增加效益4200万元。

  着力推进循环经济,使巨化集团传统化工与现代化工、上游产品与下游产品之间形成互为依存和共生的循环经济产业链,综合资源得到最有效的循环利用。如用乌洛托品残液代替清水吸收再生气中的氨,再用来配置气化炉生产用的水煤浆,既避免了稀氨水污染源的产生,又把残液变为生产原料。还有氟化厂生产过程中产生的氯化氢,返送到电化厂作为聚氯乙烯的原料,送到硫酸厂生产氯磺酸,制成盐酸送到新联公司生产颗粒氯化钙……这样的事例举不胜举。

  去年,巨化集团与浙江大学联合开展了循环经济模式创新和技术研究,《巨化集团循环经济产业链构建及关键技术研究与示范》项目被浙江省列为重大科技攻关项目。

  技术进步助推企业节能

  说起创建资源节约型企业,巨化集团领导层普遍认为值得总结的经验很多,其中最突出的一点就是依靠职工、依靠技术进步推进节能降耗。据统计,2006年,巨化集团职工提出合理化建议3945条,被采纳3050条,产生效益1869万元。

  去年,巨化集团通过实施第二轮产业结构调整,投资36113万元新建、扩建了5个节能技改项目,对23个新改扩装置进行“达标达产达效”的评价考核,淘汰铝厂电解铝生产线等一批落后装置和工艺外,积极采取先进适用节能技术,效果非常显著。

  记者在造气车间采访时看到,新建的一套吹风气回收装置于2006年达标达产后,不仅有效控制了约10立方米/小时的吹风气外排,而且可生产高压蒸汽40—50吨/小时,仅此一项全年可产生效益1000万元。电化厂220台隔膜碱电槽实施扩张阳极和改性电槽技术改造后,2006年实现节电综合效益450万元。目前,巨化共有余热利用副产蒸汽装置17台,全年产汽量为58万吨。余热发电装机容量为0.75万千瓦,年发电量可达5000万千瓦时左右。

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