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北元化工100万吨聚氯乙烯提前四个月实现达产达标

更新日期:2014-9-4  来源:中国氯碱网  通讯员:王飞 薛红娟   在线收藏
    随着8月26日凌晨一点的钟声敲响,北元化工集团再次超越自我,实现PVC产量的历史性突破,PVC单月产量达到86802吨,比目标计划超出3802吨,再创历史新高,提前四个月实现了100万吨聚氯乙烯项目系统产能达产达标的目标。
    人心思齐,全员参与。今年以来,针对达产达标,公司进行了总动员,通过不断的宣传,使达产达标的观念深入人心,让每个员工认识到在残酷的行业竞争中,只有不断的高质量生产,企业才能在化工行业低迷的形势下脱颖而出。所有的员工只有一个目标——达产达标。
    基础建设,稳步推进。该公司把管理的规范化、体系化建设作为基础工作来抓,围绕安全作业标准化建设开展各项安全生产管理工作,确保生产系统的安全、稳定、满负荷、长周期、高效运行。在队伍建设中将刚性制度与柔性管理相结合,确定了以打造“特别能学习、特别能战斗、特别能创新”员工队伍的目标,打造动力检修分厂手指口述标杆、氯碱分厂安全文化建设标杆、乙炔分厂岗位风险预控标杆、聚氯乙烯分厂现场作业标准化标杆;持续推进“五型”班组建设,按月评比,充分发挥分公司各职能科室及分厂职责。
    技改为先,力求平稳。一是对聚合加水管线的改造。改造前,由于管线内冷热水温差变化大,管线振动较大,导致管线泄漏频繁,焊接时需停止入料影响聚合正常入料,并且存在一定安全隐患。通过给聚合加水管线增加U型弯(膨胀节),将热水加料泵电机改为变频启动,解决了加水管线三通频繁泄漏,减轻了管线的振动现象。二是为了监控聚合核心设备的连续稳定运行,公司引进了先进的设备点检系统,建立了专业的点检队伍,每天将点检数据通报到生产群内,公司可以及时更换备机或者计划停车检修,实现了突破。
    工艺改进,精益求精。聚合是公司制约产能的瓶颈,通过对聚合工艺的改进,不断优化生产过程。一是调整配方中前后期引发剂的用量以缩短反应时间,单釜反应时间由原来的300分钟缩短至现在的280分钟,实现了日进釜94釜;二是将聚合结束后终止剂加入方式由计量泵加入改为氮气加入,此项改造将单釜运行周期缩短了30分钟;三是对回收系统的改造。由于回收大管设计缺陷,当聚合A、B、C、D四条线同时出料时,出料槽压力高,造成四条线不能同时出料,公司通过将二期回收大管直接与回收压缩机进口相连,使一部分回收VCM不经过气柜直接进入压缩冷凝系统,不仅大大降低了出料压力,还减少了气柜的运行负荷及聚合釜待料现象。通过这一系列的技术改造,聚合进釜数由84釜提高到94釜,PVC树脂产量由最高产量3028吨提升到3247吨。
    榜样带动,优化绩效。为了确保人人参与到达产达标工作中,公司每月在负责100万吨聚氯乙烯项目生产运营的化工二分公司评选出10名最优管理者、20名最优员工,若干个最佳贡献奖、最佳突破奖,树立典型,以点带面,以榜样带动更多的员工积极奋进。以生产难易程度等设定不同的基分值,按照既定比例对超产或欠产部分进行考核,进一步优化绩效考核,真正实现了绩效管理的引领作用。
    和谐共处,营造氛围。为了营造和谐氛围,让员工有一个安心的工作环境和生活环境,公司不断强化干群关系,最大限度发挥QQ群、OA系统平台、员工座谈会等作用,解决员工的生活、工作中的困难;通过上级找下级谈心、下级给上级授课、民主生活会等多种多样的方式加强沟通,拉近了上下级间的距离。另外,还充分发挥工会协会、分厂工会小组职能,组织开展了一系列文化活动,营造了一个和谐奋进的工作、生活环境。
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