陕西北元化工集团推行工艺改造 再塑竞争新优势
更新日期:2015-6-15 来源:陕西北元化工 编辑:氯碱网 |
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近日,陕西北元化工传来喜讯,氯化氢干燥压缩工程顺利通过了工程预验收,长距离输送氯化氢管道调试成功并首次成功输送合格氯化氢气体。
陕西北元化工10万吨聚氯乙烯生产装置中,烧碱电解采用的是隔膜电解工艺。随着科学技术的不断发展,隔膜电解工艺逐渐被离子膜电解所取代,因为隔膜电解法电解槽碱液浓度低,含有大量氯化钠,不能直接使用,须经过蒸发、浓缩、除盐后方能作为产品销售,且只能用于一般的纺织、造纸等工业,不能用于人造纤维等需高纯烧碱的工业,其能耗比离子膜法高。为此,北元化工响应国家置换落后产能的政策要求,积极推进淘汰隔膜电解工艺,并结合100万吨聚氯乙烯生产线烧碱产量富裕的实际,决定停止10万吨聚氯乙烯装置隔膜烧碱的生产,提高100万吨聚氯乙烯生产线离子膜烧碱产量10%(8万吨/年),并将增产的氯化氢干燥脱水后送至10万吨聚氯乙烯装置,完成以后可生产小品种树脂及特种PVC,进一步降本增效,提高企业竞争力。
新建的氯化氢干燥压缩工艺装置将氯化氢气体通过一根DN400,全长4㎞的碳钢管道输送到10万吨聚氯乙烯生产线氯乙烯合成工段,降低了水、电、气耗,减少了对环境的污染,获得了良好的经济效益和社会效益。