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陕西北元化工聚氯乙烯二分厂实现引发剂自动入料

更新日期:2015-12-16  来源:陕西北元集团  编辑:氯碱网   在线收藏
    12月7日,对于陕西北元化工分公司聚氯乙烯二分厂来说是意义非凡的一天,聚氯乙烯二分厂实现了多年以来的一个梦想与突破:引发剂实现自动加入。
    在之前的生产运行过程中,引发剂的加入可以说是一个让岗位人员比较“头大”的问题,生产负荷大,引发剂的用量也大,并且所有的引发剂都要靠人员手动配置加入量,不仅增加了成本,存在一定的误差,而且增强了人员的劳动强度,同时还伴有可能配错引发剂的危险,使人员与聚合釜设备安全系数大大降低。为了改变这一现象,改善作业环境,提升设备运转效率,聚氯乙烯二分厂从今年3月份开始,在分厂厂长和技术员的牵头下,组织岗位人员和技术人员经过多次调研和论证,最终形成了关于引发剂自动加入系统的方案。利用聚合现有的引发剂罐储存引发剂,重新恢复-20度盐水冷却系统管线,对引发剂称重电子秤进行了更换,增加了自控阀和称重联锁,使引发剂加入到一定的称重量即自动停止,同时在计量泵进出口增加了流量阀,达到精准计量的目的,并在现场新增了8台切断阀,通过DCS远程控制开关进行加引发剂操作,减少了人员参与。今年5月份,聚氯乙烯二分厂一步一步按照技改方案开始实施,10月份结束并进入调试阶段,经过近两个月的调试,于12月份顺利投入使用,效果良好。
    引发剂自动入料的实现大大降低了岗位人员的劳动强度,改善了现场的作业环境,使入料更加精准,有效防范了由于人员误操作而引发的安全生产事故,使聚合釜的稳定运行得到保障。不仅如此,自动入料的实现还减少了对引发剂的浪费,每月可节约引发剂126㎏,全年可节省成本约8万元。
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