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方大化工聚醚公司实施工艺改造促进降本增效

更新日期:2016-4-28  来源:中国氯碱网  通讯员:张静   在线收藏
    方大化工公司聚醚分公司聚醚车间充分调动、发挥工程技术人员的积极性和创造性,对车间成品储槽伴热系统实施技术改造,进一步完善工艺流程,提升聚醚产品质量降低生产成本,目前该项目已经进入土建施工阶段。
    聚醚车间原工艺设计所有的原料、成品储槽加热保温均采用蒸汽加热,并沿用至今。由于蒸汽温度过高,造成储槽内POP、聚醚局部过热,使产品外观发生变化,特别是产品库存较大时,储存在储槽内的POP需要长时间的加热保温,聚醚的颜色逐渐变深,不能满足用户的需求,降低了公司聚醚产品的市场竞争力,同时大量蒸汽的使用导致聚醚成本上升。随着公司精细化管理,降本增效工作的深入推进,聚醚车间工程技术人员结合自身生产实际情况并积极考证、参照同行业的经验做法,提出对聚醚成品储槽、原料储槽的伴热方式进行改造,建议把沿用多年的蒸汽加热保温改为热水保温。
    采用热水保温,聚醚产品的外观在储槽存储过程中不易发生变化,内在质量稳定,可有效提高产品的市场竞争力,而且还能大幅度降低蒸汽的使用量,7个储槽每年共耗蒸汽成本为13.192万元,如果采用热水升温,蒸汽用量将下降一半,每年可节省费用约6.596万元。
    目前,该项目已经正式启动,由建安公司负责的土建部分正在施工当中,预计八月底可全面完工投入使用。
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