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节能降耗精益求精 天业向全国特种树脂基地迈进

更新日期:2016-5-27  来源:中国氯碱网  通讯员:张文   在线收藏

    回顾20年风雨沧桑,天业人一直坚定“团结拼搏 奉献 创新”的信念,并将这一信念代代传承。从节水器材到循环经济产业链的形成,从年产3000吨烧碱到今天的日产3000吨烧碱、从6000吨聚氯乙烯项目到120万吨联合化工,连续6年进入中国企业500强、连续11年进入中国制造业500强,这一个个巨大变化的背后,无不体现着科技创新的功效。

    2013年3月,作为天业集团延伸循环经济产业链、优化产品结构、促进企业转型升级的重要项目,天伟化工筹建的号角正式吹响。2014年2月23日,天伟化工片碱开车成功,4月17日,离子膜开车一次性送电成功。7月1日,年产10万吨PVC糊树脂装置,一次开车成功,顺利生产出合格一级品。 
    按照集团“两个转变三个提升”的要求,从产品质量抓起,为追求特种树脂的差异化、高端化,多元化发展,天伟化工组建专门的专家团队,专门从事对聚氯乙烯特种树脂后加工性能的研究,并将树脂后加工性能指标反馈至生产车间,生产车间通过聚合工艺配方的调整,改变聚合反应配方及相应的反应条件,先后研发出多种产品,为进一步拓展销售市场,进军医疗卫生领域打下扎实的理论基础。
    坚持“从精细化向精益化”转变,一方面结合生产的各个环节,采取一系列的手段加强用电管理。通过工艺优化,先后停开1台500KW的压缩机、1台400KW的热水泵,每年可节省719.2万KW电量。将原有900KW的循环水泵更换为600 KW,节省功率300KW,每年可节省240万K W。天伟化工还充分利用北工业园区的公共资源,将BDO项目富余的氮气接入天伟化工,替代7台355KW的空压机,每年就节省电而言,一年就节约成本数千万元。
    与此同时,天伟化工坚持以技术革新为突破口,充分发挥技术人员的作用,通过工艺创新、改进,减少能源消耗量,在全系统的蒸汽排凝点安装疏水阀,减少蒸汽排放,同时排查园区内的排凝点,节省大量的蒸汽,严格控制工艺温度,合理利用热能,杜绝热水罐大量冒蒸汽的现象。 
    节能降耗就是效益,精益求精就是态度,天业正向着打造全国特种树脂基地迈进。

    下图为天业特种树脂生产线产品照片:

    

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