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节能技改 错峰用电:红四方多手妙招降本增效

更新日期:2016-8-1  来源:中盐红四方  编辑:氯碱网   在线收藏
    中盐红四方采取多手妙招,细化管理,降本增效,积极应对部分电价优惠被取消后增加的企业成本压力。
    生产中心一方面狠抓运行管理和现场隐患排查,另一方面倡导知识和技能的培训与共享。通过充分挖掘内外部资源,发挥人才和技术优势,做到人尽其才、层层把关。今年上半年,合成氨主装置连续运行纪录提高至126天,创下了2013年开车以来的最好成绩。单台锅炉连续运行达到五个半月。从今年6月份开始,气化炉成功实现在线倒炉,进一步促进了生产的稳定高效运行。据测算,若装置全年不停产,每吨合成氨成本将降低100元左右,将极大地提高产品的市场竞争力。
    为有效降低生产消耗,促进生产长周期稳定运行,生产中心坚持技改不停步,向技改要效益。2016年,通过对正常生产各环节的监督、分析以及采取合理化建议活动等形式,集思广益,共收集整理技改技措项目42项,目前已实施12项,其中采用合同能源管理模式进行的节能改造3项,改造后的部分产品消耗明显下降。所有技改项目完成后,生产装置将会进一步优化,运行会更加稳定高效。
    在日常工作中,生产中心严控工艺指标管理,加强设备巡检力度,对生产难点成立攻关小组,对重点部位进行严格监督考核,提高了装置的运行效率。针对夏季用电高峰,强化设备管理,减少设备用电量。生产中心要求各单位在入夏前做好换热设备的检查和清理工作,保证换热效果;对电气、仪表设施进行全面检查,发现隐患及时处理,避免被迫停车维修;对可错峰电价生产的装置,安排在低电价时段高负荷生产,降低生产成本。优化设备运行模式,降低消耗,空分仪表空压机由热备改造为冷备,纯碱循环水泵由设计的双泵运行改为单泵运行等,都较好地实现了降耗增效;对维修和零星工程实施计划性管理,严格费用管理,严控耗材领用,今年上半年仅维修费用一项,就比公司计划节约540万元。
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