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柳化烧碱分厂3#合成炉改造圆满完成

更新日期:2025-8-27  来源:柳化控股  编辑:氯碱网   在线收藏
    近日,广西柳化烧碱分厂氯化氢合成工段传来喜讯,3#合成炉节能改造项目顺利完成并稳定投运。该改造不仅彻底消除设备老旧隐患,更以技术创新实现显著节能增效,积极推进企业提质增效、加快绿色化转型。
    在当前节能减排、降本增效的背景下,烧碱分厂与氯碱第二党支部积极响应企业创新号召,开展“实践实干 攻关攻坚”主题实践活动。聚焦于已长期运行、反应热利用率低、制约生产效率与经济效益提升的3#合成炉,将其升级为可副产中压蒸汽的新型设备。该项目被列为核心攻坚项目,旨在充分利用副产热能,切实实现降本增效。
    党支部迅速牵头成立专项组,党员骨干发挥带头作用,引领团队全面梳理、汲取2#炉改造经验,并科学规划、分阶段推进项目。从技术协议签订、工艺设计、材料采购、方案编写、旧炉拆除,到新炉吊装与试压查漏、配制管线及调试,各环节紧密衔接,高效推进。 
    施工期间,为保障项目进度与质量,专项组成员主动放弃休息,轮班坚守一线,展现出了高度的责任感。党员王劭每日频繁协调作业,汗水浸透工装仍坚持工作;分厂领导和技术员细致核对图纸,根据现场实际及时与设计院沟通调整管线,确保细节准确。
    团队中的每个人都齐心协力,及时解决了一个又一个难题,将“保进度、保质量”落到实处,最终提前完工,这不仅节省时间成本,也为后续高效稳定生产奠定基础。此次改造彰显了团队凝聚力和党建引领对技术创新的关键推动作用,为企业可持续发展注入新动力。
    此次项目节能改造创新采用“蒸汽调节阀优化+带除沫层尾气吸收塔”组合方案,通过水平安装蒸汽放空调节阀并增设远程开关阀,有效解决阀门内漏问题;同时更换的新型尾气吸收塔,大幅提升除沫效率,实现了设备稳定运行与环保达标双重目标。
    改造后,3#合成炉与此前完成改造的2#炉形成联动效应,两台炉每小时可联合副产中压蒸汽9吨,可满足50%碱工序在75%负荷状态下的生产需求。经初步测算,仅外购蒸汽费用一项,每日即可节省约4.75万元,较改造前节能效率提升25%左右,实现了经济效益与环境效益的双提升。
    3#合成炉改造项目的成功投运,不仅体现了企业以技术升级推动绿色发展的坚定决心,也彰显了一线员工直面挑战、攻坚克难的实干精神。下一步,企业将持续推进老旧设备更新改造,推广成功经验,为高质量发展与可持续运营不断增添新动能。
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