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沈阳化工糊树脂两大核心指标实现突破

更新日期:2026-4-16  来源:辽宁石油和化工新闻  编辑:氯碱网   在线收藏
    一季度,沈阳化工股份有限公司(以下简称“沈阳化工”)糊树脂产品一次合格率99.6%,医疗品率99.4%,环比分别增长0.7和0.3个百分点;季度交库量超计划311.56吨;产量、质量两大核心指标均实现新突破,创历史最好水平。
    一季度,面对产能与目标之间的差距,沈阳化工聚氯乙烯分厂不等不靠、主动作为,将目标任务层层分解,让责任落实到每个工段、每个班组、每名员工,找差距、补短板,凝聚起稳产高产的强大合力。单体工段员工聚焦氯乙烯单体质量把控,加强转化、精馏等工序操作管理,及时调整各项运行参数,提升单体纯度,保证优质单体稳定供应。聚合工段严格落实分厂“日保周、周保月、月保季”的糊树脂产量计划,聚焦关键环节精准发力:一是严抓聚合周期管控,将人为辅助时间控制在两小时以内;二是科学制订检修计划,优化检修流程,大幅缩短聚合釜检修时间;三是每班次对胶乳泵进行全面排查,保障胶乳含固量稳定,确保干燥热风温度达标,为产量提升筑牢根基。
    质量是企业的生命线,聚氯乙烯分厂始终将产品质量放在首位,从生产各环节入手,细化管控措施,全力提升产品品质。在生产管控上,协调包装工段精准把控料仓料位,通过旋转阀合理调控,有效减少成品白点产生;利用品种切换契机,及时清理雾化盘及热风分布器,杜绝因结焦导致的产品黑红点问题,从源头保障产品质量。此外,根据分厂员工和承包商员工不同的技能情况,持续开展有针对性的岗位培训,采用“理论+实操”的模式,聚焦培训实用性和可操作性,明确操作标准和工作意义,确保各项质量要求落实到每一个操作环节。
    聚氯乙烯分厂坚持问题导向,主动转变思路,从源头破解生产堵点难点,实现生产效率与产品质量双提升。针对A4吨包生产中下料不畅的堵点,“全力攻坚克难提升产品质量”党员突击队攻坚克难,提出根据料仓实际料位合理控制下料节奏,从源头减少堵料频次。技术和管理人员同步优化控制开关布局,将料仓振荡器手动开关移至吨包机附近,提升操作便捷性,后续还将推进开关集中管控,实现单点操作,进一步提升生产效率。另外,他们还对二楼缓存罐料位进行精细化管控,有效解决下料不稳、积料引发的质量不合格问题。3月份第四周糊树脂质量一次合格率、医疗品率均达到99.9%,创下历史最好水平。
    通过一系列精准举措的落地实施,一季度聚氯乙烯分厂在产量提升、质量管控、效率优化上取得显著成效。下一步,聚氯乙烯分厂将持续跟进各项措施的落地效果,不断优化操作流程、强化责任落实,凝心聚力、奋勇争先,推动糊树脂生产更加顺畅、高效、稳定,确保高质量完成全年生产任务。
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