近日,神木氯碱聚氯乙烯装置传来令人振奋的好消息:长期困扰生产运行的PVC湿料难以筛分顽疾终于取得重要突破,PVC筛余物成功下降7.1%,每日挽回直接经济损失约4000元!
这不仅是对集团公司“三行动一建设”号召的有力响应,更是公司深入推进降本增效工作的生动缩影。它展示了一线基层技术人员反复摸索、永不放弃的工匠精神,更彰显了广大员工助力企业减亏、扭亏的坚定决心。
长期以来,聚合工序PVC筛余物偏多的问题一直令基层技术人员头疼不已。PVC湿物料含水率高,极易粘附在料斗底锥及振动筛底板上,班组员工不得不频繁敲击疏通;成品输送料斗、产品缓冲料斗内湿气积聚,无法及时排出,导致罗茨风机输送背压频繁波动……大量筛余物被当作废料排出运走,班组员工看在眼里、急在心里。技术管理人员一度束手无策,这一问题也被列为装置降本增效的头号攻关项目。
过去一年多的时间里,聚氯乙烯装置聚合工序全员反复摸索、不断尝试,却始终未能从本质上突破困局。面对一次次失败,团队甚至一度怀疑:这是否就是全球最大规模流化床装备“天生自带”的不可治之症?然而,怀疑归怀疑,行动从未止步。装置技术人员没有气馁、更没有放弃。他们沉下心重新梳理每一个参数、校核每一处结构,终于在近日迎来转机——系统性地打出了一套流化床技术优化“组合拳”:对流化床核心参数进行精细调优,对缓冲料仓平衡管实施结构性改造,同时优化除尘布袋的反吹流量策略。多措并举,功夫不负有心人。经过改造后连续两个月的现场跟踪验证,管线再未发生堵塞故障,振动筛废料口湿料基本消除,筛余物降幅高达7.1%,挽回直接经济损失约12万元/月。
更重要的是,这支不服输的技术团队并未止步于此。目前,他们正围绕筛余物指标展开新一轮攻关改造,立志将装置运行水平推向行业先进标杆。从“怀疑天生顽疾”到“打出一套组合拳”,他们用行动证明,没有不可逾越的技术难题,只有不肯停下的攻坚脚步。
PVC筛余物大幅降低,投入不大,成效显著。从“卡脖子”到“通脉络”,聚氯乙烯装置技术团队以问题为导向,用数据说话、用实效证明,展现了攻坚克难的硬核担当。接下来,装置将继续持之以恒深挖装置潜能,以精益求精的技改创新,为公司降本增效、高质量发展保驾护航。