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巴陵石化双氧水装置满负荷运行实现月产创新高

更新日期:2016-8-15  来源:中国石化新闻网  编辑:氯碱网   在线收藏

    至8月12日,巴陵石化化肥事业部3套双氧水装置的“二水”装置“工作液体系变更”持改项目试运行达70天,通过优化,“二水”装置双氧水日产量由125吨提高至138吨,增产10%。7月份,该事业部各双氧水装置均实现安稳满负荷运行,累计生产双氧水近2.44万吨,创月产量新纪录,其中有3天日产量均突破800吨,在确保自用的同时,累计外销3500多吨,优级品率100%。

    去年以来,针对双氧水“一水”“三水”装置系统带气、流量波动制约装置产量等问题,在公司指导下,化肥事业部强化持续改进,集思广益,采取多项措施改善工作液物性,降低系统带气的频率,提高装置稳定性,减少系统波动,使两套装置保持安稳运行。

    由于装置使用的工作液溶剂因溶解量不高,成为制约产能提高的“瓶颈”。对此,在对同行业工作液溶解使用情况进行调研后,化肥事业部决定先在“二水”装置引进新技术,确立持改项目,在工作液中添加新溶剂醋酸酯,以提高氢效增加产能。双氧水车间认真组织,在保质保量完成工作液清洗后,按一定比例添加醋酸酯。

    6月初,“二水”装置工作液体系变更开始试运行,双氧水车间落实应急预案,全面加强生产过程监控,精心调节,优化操作,记录分析数据。通过摸索优化,“二水”装置运行良好,产能明显提升,一年可挖潜85万元以上。事业部将在双氧水其它两套装置上推广实施。

    进入高温季节以来,化肥事业部开展“战高温、降成本、增效益”劳动竞赛。加强对双氧水装置的过程控制,严格控制“一水”装置氢化温度和加氢量,使之达到最佳运行状态,负荷一直保持在110%水平。为降低“三水”装置损耗,他们加强物料平衡管理,优化回收系统操作,延长尾气吸附、解吸时间,提高干燥温度,增加尾气回收和工作液物料的回收频率,取得良好成效。各工艺班组加大巡检和隐患排查力度,通过微信平台实行班组报告制度,7月份及时发现并处理隐患11起,为装置安全高产夯实了基础。

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