吉林石化电石厂设备检修消灭“三废”直排
从3月下旬到4月初,吉林石化公司电石厂先后有乙醛、醋酸、醋酸酐B套、丙烯酸酯4套装置陆续停车进行检修。在设备检修期间,这个厂抓住设备检修前清洗置换环节,坚决落实“环保优先”的原则,采取有效措施,首次实现了无直排“三废”的目标,废气、废水、废渣的排放量也创历史新低。
做好环境因素识别和评价工作。该厂根据检修时间安排和装置检修计划,精心编制了9套生产装置、3套辅助装置的开停车清洗置换方案,确保装置开停车时物料退净,清洗置换不发生污染。针对各车间重点检修项目及重要环境因素,分水、气、渣、声四大类对268个影响环境的主要因素进行识别和评价。结合各装置特点,建立各阶段的重要环境因素台账,完善相应的污染控制措施,制定各类环保应急预案12个,为清洁检修、绿色检修奠定了良好基础。
加大监测和处理力度。这个厂针对检修期间排放物增加的实际,设立临时水质监测点20个,对各排污口每天进行6次监测。重新标定水质分析项目,坚决杜绝不达标排放现象。乙醛装置在清洗置换过程中,所产生的废水一直是环保工作的难点,以往做法是稀释后排入废水管线,给工厂环保排放带来极大压力。今年检修前,该厂组织环保工程技术人员,对这一老大难问题进行反复研究,最终确定了将清洗置换产生的高浓度废水打回蒸馏塔进行回收,达标后排放。仅此一项,就减少COD排放30余吨。
抓好现场管理,消灭直排。电石厂严格控制检修过程中介质、物料互窜,将清洗过程中产生的废水,一律排入事故处理池,坚决杜绝直排。丙烯酸酯车间在清洗置换过程中,将第一遍清洗的高浓度废水全部打入预先准备的不合格废水罐,进行回收利用。从第二遍清洗开始进行严格的取样分析,如不合格仍打入废水罐,待开车生产后重新加工。在废气处理上,该将吹扫产生的废气送往焚烧炉,进行焚烧处理,杜绝对空直排,避免了大气污染。醇醚车间为保证清洗废水不落地,不外排,提前准备了240个废料桶,将清洗置换产生的系统废水、吸收液等近30余吨全部装桶回收。在灌装过程中,为防止滴落的废水污染地面,将整个操作界面铺上塑料布,从而真正实现了滴水不漏,彻底回收。