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陕西北元全员推动节能降耗 清洁生产观念深入人心

2014-5-23 在线收藏

今年以来,陕西北元化工集团有限公司化工一分公司全体员工立足本职岗位,动脑筋、想办法,紧随公司“节能降耗”工作的步伐,勇于创新、敢于实践,在清洁生产方面做出了可喜成绩,并在公司内部掀起了新一轮清洁生产浪潮。

增加氯化氢尾气吸收装置,改善现场环境

由于盐酸易挥发,各工段酸罐在送酸过程中常有跑酸雾现象,不利于人员操作,同时又污染环境。氯碱分厂液氯盐酸工段岗位人员积极探索,发明了一种负压吸收装置,首先在吸收塔内部建立一套喷淋装置,废气从吸收塔底部进入,在吸收塔的上部连接一台负压风机,提供动力,根据装酸口尺寸,用CPVC管材焊接一个装酸插头,然后用软管将装酸插头和废气管相连。装车过程中,通过风机产生的负压,利用氯化氢易溶于水的性质,将挥发出来的氯化氢气体完全吸收,解决了自建厂以来装酸过程跑酸雾的难题。同时在值班室侧墙上安装风机,将做氯化氢纯度过程中产生的酸雾通过管道连接到吸收塔入口处,改善了值班室环境。

氯碱分厂电解工段泵区三楼有一台盐酸小罐,因压酸操作频繁,造成现场污染的同时,腐蚀花纹板。电解工段负责人因地制宜,将盐酸小罐安装到一楼,增加了酸泵,自制了一台尾气吸收装置:在罐顶的放空口连接一根DN50的“T”字形CPVC管,管道横放,下部弧面并列三排开有三角形的孔,将其浸入一个CPVC材料制成的流槽内,同样是利用氯化氢易溶于水的性质,让人叹服的是他们竟然想到一个办法,就是将淡碱泵循环冷却水引入流槽,实现了不消耗任何动力解决酸雾跑冒的方法。

聚氯乙烯分厂污水处理增加了一套酸雾吸收装置,他们自制了一套带有负压风机的负压装置,不同的是他们通过计算,在仅有的吸收空间内自制了喷淋装置,添加了瓷环,增加了液封,而且充分利用了压滤的二次水,改善了污水处理现场环境。

水系统工艺改造,节约用水

聚氯乙烯分厂聚合工段地沟排水量大,造成水资源和树脂浪费的同时,增加污水处理负担,现在通过改造,将地沟水通过管道引流至母液水池,通过折流板截留树脂,同时使用蒸发工段废旧螺旋板换给母液水降温,增加效益的同时,减少了日排水量,为公司减少了环保压力。

氯碱分厂氯氢处理工段循环碱泵和配件泵使用自来水冷却降温,工段人员通过改造,将蒸发工段的冷凝水用管道联结至事故氯房,实现了工段零用水。

规范石棉绒和电石粉尘管理,避免职业病发生

氯碱分厂电解工段使用的石棉绒可以产生石棉粉尘,通过眼睛、皮肤和呼吸系统侵入人体,长期浮游于空气中,一旦被岗位人员吸入,这些石棉纤维和石棉粉尘可多年积聚在人体内,造成肺部疾病。相关管理部门根据实际情况,采取隔离、定期洒水、岗位职业卫生培训加强石棉绒的入库、使用、回收过程管理,减少了环境污染。

聚氯乙烯分厂乙炔除尘装置靠人工清理电石粉尘,漏料严重,现场环境差,检修人员通过观察,用废旧材料制作了一套手动控制装置,用安装在除尘器下部的挡板解决了漏料问题。劳务人员在操作时只需将装灰小车放在出料口下方,轻轻抽出挡板,既快捷又省力。

单体压缩机后增加阻聚剂泵,成效显著

聚氯乙烯分厂合成工段精馏塔经常发生单体自聚,堵塔严重,一直以来都是影响系统提高流量的制约因素之一,频繁吊塔让工段所有员工最为“头疼”,每次吊塔检修既存在一定的安全隐患,也造成了单体的浪费。

针对此问题,聚氯乙烯分厂对照2010年清洁生产过程中提出的无/低费方案之一,决定在压缩机出口管道上增加阻聚剂泵,并及时调整阻聚剂的加入量。通过近期的观察使用,精馏和尾气冷却器下料均正常,且视镜无积料,塔压差正常(0.05mpa),塔视镜上无自聚物增加现象,也再未进行清塔检修作业。同时利用阻聚剂的碱性(pH值为11.23)调整单体水分离器和单体储槽的pH值,将单体pH值由原来的3-4提升到6-7之间,为后续工序创造了良好条件。

更换事故氯装置,减少环境污染

氯碱分厂氯氢处理工段原有事故氯吸收塔由于使用年代久,出口管道开裂,塔环变形,结盐严重,漏点多,现场碱渍到处都是。近期,使用了10年的事故氯吸收塔完成了它光荣而艰巨的使命,顶替它上岗的是一台崭新的事故氯吸收塔,公司检修期间,分厂全体人员齐心协力,圆满完成了换塔任务,新的事故氯塔运行平稳,现场环境卫生有了很大改观。

这些改造项目是公司清洁生产工作的持续和延伸,是大家思想、观念创造性转变的结果。每项工作的最终落实,不仅能提高资源利用效率,减少和避免污染物的产生,更能保护和改善环境,保障了员工的身心健康,同时也是我们保护环境的战略由被动反应向主动行动的一种跨越。

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