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陕西北元化工借五项措施夯实基础管理工作促生产

2014-6-6 在线收藏

近期,陕西北元化工集团有限公司化工一分公司围绕持续安全生产的目标,重点从科技创新、降本增效、消除潜在隐患、工艺控制、以人为本等方面夯实基础管理工作,解决了生产过程中的突出问题,使公司2014年前5个月超额完成3800吨的任务,尤其5月份PVC月产量创历史新高,实现了单月生产PVC9014吨的记录,各项单耗指标大幅降低。

一是五小创新,提高设备运行水平。由于部分设备存在一定的缺陷,有时会导致设备停机、附件损坏,影响设备的稳定运行。检修人员在现场检修过程中,对设备进行了小改小革,延长了设备的使用周期。例如合成7#单体压缩机皮带轮端轴承靠曲轴甩油润滑,出现了润滑、清洗不到位现象,检修工王乐在皮带轮端轴承压盖上开一小孔加∮10的接头,并在油冷却器出口法兰上焊一个截止阀,用软管连至压缩机皮带轮端轴承压盖开孔处,使皮带轮端轴承实现了不间断润滑,延长轴承使用寿命;氟塑料泵在使用过程中机封容易出现脱离叶轮轴,一旦脱离则发生流体泄漏,不但存在安全隐患,且容易损坏机封,无机检修工张伟在叶轮轴与机封密封面前用钻开两孔,再用丝锥攻丝,形成内丝孔,氟塑料泵机封安装好后,用内六角螺丝钉将机封固定,防止机封滑脱,提高了泵的运行周期。

二是减污增效,降低生产成本。为了有效降低生产成本,使全体人员主动参与投入减污、降本、增效工作。针对聚合母液水温度高导致无法全部回用的问题,化工一分公司生产技术科科长刘延安认真分析研究,在循环水站一期循环水池旁安装蒸发更换下来的螺旋板换,利用循环水池连续补给的工业水降低母液水温度,将母液水温度降低到20℃,使其100%的回用于乙炔站,既减少了污水处理的排放量,又节约工业水600吨/天,每月节约费用7.2万元;4月份开始对聚合干燥蒸汽冷凝水一部分回用于汽提塔喷淋水,剩余的一部分回用于无离子水站纯水箱供聚合使用,减少了无离子水站制水量,每天节约工业水70吨,每月节约费用8400元。

三是提高巡检质量,消除潜在隐患。为了提高巡检质量,及时发现生产运行过程中的不稳定因素和潜在隐患,生产技术科牵头制作岗位巡检内容模板,召集讨论巡检内容的制定,明确各岗位每台泵的运行参数、每个罐的液位等指标情况,巡检注意事项和各岗位职责,在执行的过程中岗位人员详细记录,逐步改进,并将岗位巡检内容和岗位职责制作成胸牌下发给每个人。班长随时抽查巡检质量,持续提高岗位人员的巡检意识和巡检质量,消除潜在隐患。

四是优化工艺管理,解决生产瓶颈。化工一分公司合成转化器转化率低、粗氯乙烯含乙炔超标、废盐酸产量大、转化器触媒消耗量大,是制约产能提升的瓶颈问题,也是聚氯乙烯分厂最头疼的事。聚氯乙烯分厂多次研究讨论制定了一系列措施。对劳务人员抽翻转化器进行监督,检查转化器列管抽翻深度测量、触媒填装量监督、上下封头的安装是否完好等;转化器检修或系统停车时,氮气保压2-5kpa,由岗位人员每半小时对转化器进行放酸1次,杜绝空气进入转化器系统降低触媒活性;系统开车时,严格分析二组转化器出口氯化氢纯度>70%或转化器活化前后氯化氢纯度差≤2%,方可通乙炔;计划性抽翻转化器,每月初根据转化器触媒运行时间、转化器的转化率、转换器温度以及现场阀门开度,制定下月转化器抽翻计划。通过大家的努力,转化器转化率低的问题得到了解决,转化器粗氯乙烯含乙炔由原来3.5%降至0.65%,废盐酸产量比原来下降近15%。

五是以人为本,营造良好的生活环境,提高员工工作积极性。生活区使用的热水是蒸发一效蒸汽冷凝水与自来水换热所得,如蒸发停车,生活区就无法供应热水,在大修期间,辛苦的检修人员下班回到宿舍只能用冷水简单清洗。经论证,改用蒸汽给自来水换热后,解决了生活区因蒸发停车而无热水的问题,为员工创造了良好的工作和生活环境。

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