| 2014-9-17 | 在线收藏 |
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为使污水处理总排口各项指标合格,同时减少污水排放量,陕西北元化工集团有限公司化工一分公司从实际出发,针对乙炔压滤二次水回用,六项措施保生产连续稳定运行。
一是提高二次水压力。发生器冲渣水使用的是二次水,但由于清水泵至4#、5#发生器管线过长,导致4#、5#发生器冲渣水压力小,排渣不彻底,为了充分利用二次水冲渣,化工一分公司在发生一楼西侧增加了一条从清水泵,出口直接连接4#、5#发生器冲渣水管线,提高了冲渣水的压力,不再使用浓水作为4#、5#发生器冲渣水使用,提高了二次水的利用率。
二是降低二次水温度。化工一分公司合理利用储存资源,降低二次水温度保证发生器温度在指标控制范围内,压滤二次水通过清水泵送入原盐水工序的澄清桶通过自然冷却降温、沉淀后送2#事故池,再进发生器与电石发生反应。
三是减少二次水的产生。原来发生器液位计冲洗使用浓水,阀门一直是开的状态,增加了浓水用量,减少发生器用二次水量,经过改造,用进发生器的废次纳水冲洗发生器液位计,每班清洗两次,减少了二次水的产生。
四是合理安排检修,保证发生器指标运行正常。化工一分公司要求岗位人员及时清理发生器内结垢、检查耙齿和轴,保证发生器运行时电石与水充分反应,温度和液位全部在指标控制范围内。
五是保障发生器水的平衡使用。公司重新预制了一条进发生器的二次水管线,切换使用。并且充分利用系统临时停车检修,清理发生三楼进发生器的二次水管和一楼冲渣水管线,避免了二次水管堵塞情况,保障了每台发生器水的平衡使用。
六是采取激励措施。加强分厂管理力度,制定了压滤二次水排放量考核办法,日平均控制在230m3,每减少10m3分厂绩效加1分,每增加10 m3分厂绩效扣1分,激励分厂全体员工参与压滤二次水回用的管理。通过半个月的运行,日平均压滤二次水排放量在100吨范围内,超出了预期效果。
通过一系列措施,压滤二次水实现了95%的回用,解决了化工一分公司因污水处理排水氨氮、COD指标超标等问题,同时也解决了发生器温度和液位波动的问题,取得了良好效果,达到了预期目的。
