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北元锦源化工公司工业“四废”综合利用收效显著

2015-12-31 在线收藏
    2015年,陕西北元集团锦源化工有限公司不断细化管理,深挖潜能,在保证安全生产的前提下,在废水、废渣(面)、废气、废旧材料综合利用方面成绩突出、效益明显。截至11月末,累计消化电石除尘面34300吨,收集锅炉连、定排废水7546吨,收集利用废气2.3亿立方米,利用废旧材料4.9吨。全年累计节省生产费用约1226万元。
    巧用灰渣节支增效
    电石炉除尘面中含有50%以上的氧化钙和10%的碳。借鉴国内的利废经验:电石除尘面可与锅炉煤矸石按一定的比例充分拌合,矸石在燃烧过程中产生的SO2与除尘面中的CaO反应生成CaSO4,可有效降低烟气中的SO2含量,脱硫效率大于95%。基于这一原理,公司利用电石除尘面降低热电锅炉脱硫成本,在原脱硫系统上增加拌合站,把收集的电石除尘面等固废与煤矸石按照一定的比例拌合,在使SO2接近零排放的同时增加了发热量,提高了废物的使用率。
    据统计,公司每天可拌合使用电石除尘面120吨左右,节省脱硫剂(石灰石粉)60多吨,节省燃料(原煤)12吨,按照每吨脱硫剂300元、每吨原煤280元的价格计算,每年可节省脱硫费用约594万元,节省燃料费110万元。全年可节省资金704万元。
    一气多用凸显效益
    公司的碳化、电石装置在生产过程中可产生大量的尾气。这些气体中可燃成分较多(约90%左右),主要成分为高热值煤气,发热值可达5018—9200kJ/m3。按照资源综合循环利用的设计理念,公司将电石炉、碳化炉尾气收集在气柜,通过增压风机可供给发电机组与白灰装置使用,且实现了两个装置煤气供给的自由切换。其中的一部分尾气用于煅烧石灰石生产白灰,剩余部分尾气通过新增的煤气掺烧系统燃烧发电。根据目前各装置的产能情况,碳化装置日均可产生尾气70万立方米,1#、2#电石炉日均可产生尾气16万立方米,平均2立方米尾气可发1度电,两台锅炉全年累计使用煤气量1.2亿立方米,折合成矸石煤(煤矸石平均发热量3400 Kcal/kg)约为3.9万吨,每年节约燃料成本273万元。同时,白灰全年共使用煤气1.1亿立方米,折合成矸石煤约为3.4万吨,节省燃料费用238万元。尾气回收利用后,每年可降低发电、白灰生产成本约511万元。
    废水回收降本减排
    2015年以前,公司的工业废水都是直接排放到开发区污水处理厂,在增加排污费用的同时,又加大了用水量。今年,公司通过充分论证后,在厂区分别增建了一个1000立方米的雨水收集池和三个100立方米的工业废水收集池(经过化学处理的除盐水)。工业废水池主要用于收集锅炉连、定排水,所收集的废水可满足碳化分厂和原煤拌合站的用水需求,雨水收集池收集的大气降水可以用于厂区绿化灌溉和喷洒路面使用。据统计,工业废水池每天可收集锅炉连、定排水22吨左右,按照每吨4元的价格计算,全年可节省3万余元。
    修旧利废节约成本
    此前,气力输灰系统进料阀因气、灰冲刷,磨损较大,时常造成该系统停运瘫痪。每台进料阀原厂采购价约10000元,加之采购周期较长,往往影响了缺陷的及时处理,导致除尘灰不能及时送往灰库,在影响锅炉负荷的同时增加了锅炉运行中的安全隐患。鉴此,公司技术人员通过探讨论证,决定将原损坏的进料阀进行补焊打磨,并加工进料阀密封垫,产生了一台“新”的进料阀,其使用效果跟新阀的功能毫无差异,且经久耐用,成本仅为新阀采购价的五分之一。截止11月底,共加工进料阀7个,节省材料费5万元。
    输渣系统的链斗机滚轮在运行中磨损严重,常常造成输渣系统故障,导致炉渣不能及时排出,造成锅炉床压、床温过高,影响了脱硫、脱硝效果,引起环保数据超标。如采取更换新滚轮,每只采购价约295元,因数量较多,带来材料费用直线上升。通过外出对标发现,兄弟单位已将废旧滚轮自行加工改造,费用只有130元,且使用效果良好。公司及时引进这一对标成果,加以研究试验,成功加工出具有同等质量的滚轮。截至11月底,加工改造废旧滚轮200多个,节约近4万元。此外,公司还进行了旧阀门研磨修复、废旧金属管道加工使用等系列工作,进一步提高了废旧材料的使用效率,降低了检修费用。
    治理工业“四废”污染,是改善生态环境的一项重要措施,强化工业“四废”综合利用,是增加企业经济效益的重要途径。在行业寒冬中,锦源化工有限公司奋力前行,积极探索环境治理与资源综合利用工作的新举措,拉开了扭亏为盈攻坚战的大幕。
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