北元化工技改神器助力生产环保获双赢
长期以来,北元化工公司以“依靠科技创新,解决生产瓶颈,实现可持续发展”为宗旨,以推进公司安全、科学、高效建设为目标,把“革新”作为实施公司可持续发展战略的重要抓手,狠抓技术创新、节能降耗和环境治理,不断提升公司科技创新整体水平,有效解决了制约公司发展的瓶颈问题,促进了公司持续健康发展。
离心式粉尘回收装置:节能环保成果显著。在北元化工公司乙炔分厂二期干法发生工段,由于料管内料多且流速较快,导致电石颗粒在进去料仓瞬间,压缩氮气后缓冲仓内压力倍增,从而导致大量电石颗粒和电石粉末从取样口出外喷。此现象给现场带来诸多生产问题,一是电石外喷会造成资源浪费;二是电石外喷产生的电石粉末造成现场环境较差,扬尘交高;三是取样口电石外喷会造成料仓含乙炔测量数据存在误差;四是雷雨天气外喷电石遇水反应会产生易燃易爆的乙炔气体,存在重大安全隐患。为此,北元化工公司决定对缓冲料仓取样口进行技术改造。经过多次探索实践,最终设计并制作出离心式粉尘过滤器,将此装置安装至16台缓冲料仓取样口末端,实现了外喷电石粉尘100%回收,圆满解决了喷灰问题。据统计,此离心式粉尘回收装置,每天约能回收电石40.52Kg,大大改善了现场作业环境,有效节约了电石的浪费,实现了降耗、环保双赢。
密闭式干渣取样器:彻底消除“气渣外喷”顽疾。众所周知,因北元化工公司乙炔分厂干法制乙炔生产工艺自身特点,干法乙炔工段长期存在着环境治理的瓶颈,其中以岗位人员取干渣样为例。在岗位人员每小时取干渣样的过程中,在打开发生器星型下料器盖子的同时,会有少量含水6%-10%的高温电石干渣随着打开口喷出,极易造成取样人员被烫伤和环境中干渣飞溅等问题。为消缺这项安全隐患,北元化工公司最终研制出了以蛟龙为核心的密闭式干渣取样器,此装置安装于星型下料器三通处,依据蛟龙旋转的原理,用手转动把柄,干渣在不打开盖子的同时取出样本。技改实施后,使用效果良好,完全能够满足实际生产需要,既有效消缺了取样时可能造成的人员烫伤隐患,又避免了对现场环境的恶劣影响,同时也降低了岗位人员的工作量。
管带机机尾除尘器改造:消除除尘安全环保隐患。管带机是连接化工分公司和水泥有限公司的桥梁,负责为水泥有限公司输送电石干渣。而管带机机尾因靠近干法乙炔工段,扬尘较,因此管带机机尾除尘器的改造工作势在必行。经过前期调研,北元化工公司决定将原有电机从除尘器顶部拆除,更换为离心式通风机,增加管带机机尾彩钢房内排风量,并在除尘器排气管出口出增加阀门,控制风量大小。而水路系统则维持原有的供、排水系统,从干法乙炔工段发生4区引入母液水管线,经过除尘器降尘后,利用22KW排渣泵将泥浆排入2号浓缩池。在管带机机尾处,机尾彩钢房与过道两侧均存在20cm左右空隙,会造成少量粉尘从空隙处外排。现将用彩钢板将空隙封堵,在管带机彩钢房过道口则采用挡尘帘进行降尘。据悉,此次工程改造后,一举解决了除尘影响安全生产及环保效果的顽疾,粉尘排放量得到了显著的降低,从原有的粉尘排放浓度50mg/m3降低到20mg/m3,可实现年减粉尘排放量120t,对改善干法乙炔生产环境质量、提高公司经济效益做出了重要贡献。
