2017-11-30 | 在线收藏 |
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11月20日,陕西北元锦源化工制氮车间新增压缩机、制氮机项目顺利试车,实现一次性成功并气,标志着锦源化工制氮车间技改工程全部完成,也预示着氮气系统压力低的瓶颈问题已成为历史。
据悉,锦源化工制氮车间原有13台SA280-10K空压机,每台供气量约为52.6m3/min,其中11台运行,2台备用,平均供气量0.6Mpa。同时配置3台FDA1650-97.5制氮机,平均供气量0.2 Mpa且无备用。2016年后半年以来,随着电石产能的不断释放,锦源化工电石炉、白灰窑、碳化复合炉、发电机组等设备设施对压缩空气、氮气需求量激增,而输气管线长,供气压力一直在临界点徘徊,加之新建6#立式烘干窑、净化灰返炉焚烧等用气设备的加入,制氮设备已不能满足压缩空气和氮气使用需求,逐渐成为制约生产的一大瓶颈问题。
鉴此,锦源化工通过考察调研和科学论证,决定新增一套空压制氮机组,解决生产系统气平衡问题,并将此作为2017年重点技改项目之一予以实施,最终引进一台韩国进口SW6000大型空压机和一台FDA3300-97.5制氮机,将故障率较高的两台空压机拆除进行返厂维修。今年7月份,锦源化工对该项目的建设进行了周密部署,制定了详细的施工方案和进度计划,落实了每个节点任务的责任人,并以安全、进度、质量为管控重点,形成闭环管理,做到施工过程人人有责任,施工进度人人在跟踪。该项目从8月上旬开始施工,11月初建成试车,短短3个月时间便实现了新增空压制氮机组的顺利投运。新增空压制氮机组投运后,可将压缩空气平均压力由原来的0.6Mpa提升至现在的0.7Mpa,在稳定供气的情况下可实现9台空压机运转、3台空压机备用。同时,氮气平均压力也由原来的0.2 Mpa提升至现在的0.3Mpa,并可实现3台制氮机运转、1台制氮机备用,提高了制氮机组的健康水平,降低了设备运行压力。
新增空压制氮机组的顺利投运,彻底解决了锦源化工生产设备的用气需求,保障了设备安全稳定运行,同时也为后续新增设备提供了充足的气源保障。