新疆宜化电解小技改发挥大作用
新疆宜化合成炉原装置采用的是传统人工炉外点火现场操作方式,操作过程复杂且存在安全、环保风险。随着自动控制技术的不断发展,自动点火系统日益成熟,在化工领域逐渐获得广泛应用。
如果能将自动控制技术运用到合成炉点火,不用人工在现场操作,是不是可以一次性解决难题呢?带着这样一个问题,公司电解车间组织技术骨干外出学习交流,申报项目进行技术改造,设计安装了7台自动点火设备。通过不断对合成炉自动点炉后出现的问题进行分析研究、摸索总结,最终形成了一套切合新疆宜化实际的点炉检查、操作程序。
通过技术改造后,操作人员只需在DCS上对合成炉点炉进行远程操作控制,不需要直接与氢气、氯气接触,不仅降低了安全风险,也减轻了职工劳动强度,并且岗位人员进一步得到优化,降低了人工成本,提高了工作效率。
技术改造的同时,职工培训更是关键。车间开办新技术讲堂,学习推广新工艺,以专业技术人员和经验丰富的班长为讲师,让更多职工掌握新设备、新技术、新工艺,在操作岗位上熟练操作,并定期进行考试提问,评估掌握情况。同时引导职工充分利用实践操作的机会,当合成炉计划检修、开停车时,在现场、中控室各安排一位技术员对操作人员进行现场指导,通过及时纠偏、理论联系实际的方法,最终在较短时间内,岗位人员全部掌握合成炉自动点火操作。
目前新疆宜化合成炉均实现了一次点火成功,在工艺安全控制措施上,氯氢配比、合成炉火焰监测、电解单列跳车、整流全跳、闪发罐液位、氢气压力、蒸汽压力与合成炉安全运行进行自动联锁控制,装置的安全系数大幅上升,运行更加稳定。