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齐鲁石化聚氯乙烯驶入出厂创效“快车道”

2021-4-23 在线收藏
    齐鲁石化氯碱厂成品车间工会主席孟庆来组织职工代表检查2条包装线安全生产情况,他们不但仔细检查生产中可能出现的问题,而且对发现的问题及时联系处理,目的只有一个,就是确保包装线运行正常,不让产品在包装环节出现质量问题。
  想方设法提高产品包装质量
  氯碱厂成品车间负责全厂的产品包装、出厂任务,是产品最后一道关口,必须提高包装质量,才能让客户放心。
  他们加强包装材料质量管理,每批材料入库前保管员仔细验收,一旦发现材料不合格及时反馈,从源头上把控住包装材料质量。同时,对没有按要求复检的产品严格纳入考核,力争每袋产品重量控制在允许的误差范围内,既让客户满意,也避免效益流失。
  他们积极开展包装质量专项劳动竞赛,把上封口质量、单包重量、落地料、破包料等重点指标列入红旗竞赛榜,实行日统计,月排名,形成你追我赶的良好局面。
  为防止上游物料中夹带的异物进入包装袋,影响聚氯乙烯产品质量,氯碱厂成品车间副主任金栋堂开动脑筋、集思广益,带领维修人员利用包装线生产间隙,给每条包装线安装了滤网,彻底隔绝异物进入包装袋,为优质产品进入包装袋装上了“安全锁”。
  争分夺秒解决包装难题
  每天1000多吨的产品从上游聚氯乙烯车间输送到成品车间,然后进行包装,最后是出库,包装线长时间、高负荷运行难免出现问题。
  4月10日15点,氯碱厂成品车间包装一班班长郇志刚正在填写交接班记录时,接到通知:2号包装线出现异常,装满聚氯乙烯的包装袋在输送过程中,袋子突然倾倒,导致物料外溢,当班员工眼疾手快,迅速按下停车按钮。
  郇志刚和安全员叶龙赶到现场了解情况,经检查,原来是推送器的皮带脱落,包装袋推送器不动作,造成包装袋歪倒,如果联系维修人员处理,就会耽误时间,影响包装进度,甚至影响产品出厂速度,必须争分夺秒处理问题。
  他俩经过仔细观察,决定自己动手处理。两人迅速找来扳手、螺丝刀等工具,先松开导向轮上的螺丝,再用螺丝刀把皮带撬到传动轮上,调整皮带松紧度,再把固定螺丝拧紧。他们经过20分钟密切配合,终于把故障皮带处理完毕。经过仔细检查确认无误后,包装线开车运行,恢复了正常包装。
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